钻井液里“淘真金”——中国石化胜利渤海钻井解锁降本减排新密码
2025-12-10 16:13 海报新闻
“数万方优质完井液实现‘二次上岗’,生活废水变身工业用水,万米固废排放量创下近五年最优指标……”近日,胜利石油工程渤海钻井总公司在钻井液循环利用、绿色减排连获突破,以全链条精益管理实现钻井液物尽其用,让绿色钻井的“生态账”变成实实在在的“效益账”,为企业高质量发展注入强劲绿色动能。

政策引擎“点火”,多部门拧成“一股绳”
钻井液被称为钻井工程的“血液”,其重复利用率直接关系到施工成本与环保效益。为突破钻井液重复利用率提升瓶颈,今年以来,胜利石油工程渤海钻井总公司创新构建“钻井液(水基)全链条精益管理模型”,系统梳理设计、配置、使用、回收全流程,明确11道核心工序及386个细化作业环节,形成标准化作业流程与全周期管控体系。
面对深井占比提升的行业趋势,公司以该模型为支撑,推广“配方战略性升级”与“作业模式整体置换”相结合的工艺革新。40531钻井队在义43-斜31井等工程中,采取整体置换模式取得明显效果,打造了低成本运营实践标杆。
胜利石油工程渤海钻井总公司3500米以上深井费用、钻井液再利用提升率均达到年初预计目标,数万方优质完井液“二次上岗”,生活废水也变身工业用水,资源循环的“活水”持续涌动。

全链破局“闯关”,矛盾点变为“增效点”
随着钻井液重复利用率的攀升,中转贮存环节逐渐成为制约效能提升的“梗阻点”。此前,渤海钻井虽有2个钻井液回收再利用站点,但受限于容量有限、运输距离远、成本高等问题,常出现“井场有液难回收”的困境。渤海钻井迎难而上,在“堵点”上做文章,于“难点”处谋突破。
胜利石油工程渤海钻井总公司盘活闲置设备,在关键区域建立孤东钻井液中转站,闲置设备“焕新”上岗,冗余人员化身运营主力,在新增400余方存储空间的同时,大幅缩短至周边井场的运输距离。运行数月后,运营费用大幅降低,运转效率持续提高。
由于钻井液在施工过程中会携带大量地下岩屑返出,这些岩屑在处理阶段会产生固废,需集中收集后拉运处置。新建的河口净化站强势补位,“离心机+絮凝工艺”双管齐下,让基浆固废含水量进一步“瘦身”,既化解排放压力,又盘活老旧资产。
在工艺端他们更是精打细算,一开阶段“即开即固控”,一开固废减量化取得良好效果;二开阶段“设备升级+工艺优化”,完井固排得到有效控制,超预期完成胜利石油工程公司下达的减排任务,5月万米排放量创下近五年“最优战绩”,让每一滴钻井液都发挥最大价值。

多维堵漏“掘金”,细微处抠出“实效益”
“差之毫厘,谬以千里,成本管控就得较真!”渤海钻井总公司推行固废精准计量,通过计量方式革新、联单台账升级、数据交叉验证,固废排放实现全流程精细化管控,有效压减5%左右,实现了以标准化、数字化驱动管理升级,助力公司“绿色开发”目标落实落地。
钻井液体系也迎来“升级迭代”,在课题组的不断攻坚下,纤多糖卤水体系已升级至3.0版,性价比更高的替代材料让口井费用持续降低。今年以来,该体系完成进尺6.13万米,为践行低成本战略贡献技术力量。
此外,大宗材料消耗持续“瘦身”,新型扬程绞龙实验在即,未来将进一步压缩不落地成本,让“省下来的都是利润”成为共识。

今年以来,钻井液(水基)全链条精益改善课题效果显著。账面收益背后,是渤海钻井绿色发展理念的深度落地,是精益管理思维的全面渗透。下一步,胜利石油工程渤海钻井总公司将持续打磨“预防-降本-循环”三位一体体系,在深井、探井钻井液成本改善上再下功夫,让这套可复制、可推广的精益管理范式,成为石油工程行业高质量发展的“渤海样板”。(程帆 芦琳 徐学峰)

