中铝山东有限公司氧化铝厂:多管齐下抓质量,指标优化再升级

2024-09-24 14:39   企业界

近日,中铝山东有限公司氧化铝厂高品质生产线捷报频传,出厂高品质氧化铝一级品率在6--8月连续三个月达到90%以上,超出年初预定目标的20%以上,而且创出了自2018年高品质生产线投用以来的历史新高。

设备提档,实现控制精细化

工欲善其事,必先利其器。今年以来,分解车间在设备升级改造方面稳步推进,先后在立盘工序、平盘工序各引入一台新型高效悬浮风机,大大提高了立盘的滤饼吹脱率及平盘滤饼的吹裂率,提高了过滤效果,降低了滤饼水分。

在粒度控制方面,对1#旋流器进行彻底改型,旋流子、分级喷嘴全部更换新型高效设备。设备改造后,旋流器进料压力提高,提高了旋流器分级效率,保证了产品-45um粒度15%的质量要求。

流程优化,全力打造新质生产力

长期以来,因受天气变化、设备检修等影响、导致生产上蒸汽供应不稳定,各组管道化溶出器经常因蒸汽压力不足而被迫频繁的压液、压产,甚至全停出道进行自循环。生产波动加之气源严重短缺,导致管道化脱硅效果变差,引起后续的高品质氧化铝产品硅量指数一度出现上升。

面对这种不利态势,氧化铝厂领导班子审时度势,决定在三条生产线全面实施流程优化。新技术率先在西线进行试用,春节刚过,天气乍暖,细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花向大地飘洒着,恶劣的天气丝毫挡不住氧化铝厂全体干部员工干事创业的激情。火热的试车现场,到处有工程技术人员的忙碌身影,单机试车、联动试车、热水试车、带料试车,指标调优……试车那段时间,大家日夜吃住在厂里,困了趴在桌子上眯一会,饿了啃一块干馒头。经过半个月的日夜奋战,3月15日,新流程在西线全面贯通,精液铝硅比提高8.82%,此举保证了高品质氧化铝硅含量指标的完成。

统一标准,实现操作零缺陷

在体系管理的“人、机、料、法、环”这五个因素中,“人”的因素无疑是排第一位的。目前人员老化严重,大批人员退休,造成岗位上人员素质普遍出现良莠不齐的现象,对产品品质的稳定控制带来了不小的影响,于是,按照两级公司要求,氧化铝厂在生产岗位大力推行标准化操作流程SOP。它对员工的操作进行了整体划一的规范,做到“上标准岗、干标准活、出标准产品”。

在SOP编制中,各车间均成立了由管理干部、工程技术人员、生产骨干、一线工人组成的“四结合”小组。每周二晚上固定为各车间SOP编制推广小组推进会议。从内容到表述用词,大家各执己见,达到合仄押韵、好读好记的效果。

在SOP使用推广中,采取了别开生面的方式。先是由技术人员对照每一个SOP,在现场进行模拟演练,同时有专业摄像师进行全程录像,对关键环节进行拍照,最后形成全套的视频资料及类似连环画的纸质作业卡,然后,每名岗位员工对照视频资料及作业卡,全部进行实地手指口述演练,由技术人员进行现场观摩,有问题当场提出并予以整改。这种方式员工印象深刻,取得了不错的推广效果。

以案为例,决不重蹈覆辙

在质量管理过程中,怎样才能避免重犯过去发生的错误,避免重蹈覆辙,一直是管理层深入思考的问题。案例汇编了从2023年1月份以来的所有质量案例,内容涵盖了指标控制、洗涤质量、外包装管理、产品表观缺陷等方面的问题。每个案例的后面均附有二维码,员工不但可以从小册子上进行学习,还可以利用碎片时间扫码学习。通过对案例的学习,增强了员工质量意识,有力促进了我厂质量管理的提升。

质量控制无止境,没有最好,只有更好。建设“新中铝”的征途上,氧化铝厂全部员工将继续秉承“干最好,争第一,创一流,做标杆”的企业精神,初心如磐,奋楫笃行,以永远“在路上”的姿态追求更加卓越的产品品质,用一流的服务与业绩回报客户与社会!(宁阳东 李丙莲)

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